真空轉鼓過(guò)濾機(真空過(guò)濾機)作為固液分離的關(guān)鍵設備已經(jīng)使用了一個(gè)世紀,目前在過(guò)濾業(yè)中,大多數廠(chǎng)家選用的都是 刮刀式真空轉鼓過(guò)濾機,
經(jīng)過(guò)近 60多年的不斷改造目前成熟的機型已發(fā)展至第三代。
所改造的方向主要是針對工藝指標控制的優(yōu)劣,能力的提高,真空的配置、吸濾區與干燥區域分配以及轉鼓的轉速等方面進(jìn)行了一系列的技術(shù)改進(jìn),
但基本構造及主要功能沒(méi)有突破性的變動(dòng)些至今不易克服的缺餡依然存在2
我公司對原有的問(wèn)題進(jìn)一步優(yōu)化,把原來(lái)錯氣頭上只有高低真空之分,沒(méi)有真正意義上的母液與洗滌后液體的分離. 改造后洗滌液全部與母液分離,
使母液的純度增加, 洗滌液的用量減小。
真空轉鼓過(guò)濾自誕生至今一直沿用刮刀卸料的結構形式,由于刮刀和鼓體變形及鋼絲纏繞濾 布(網(wǎng))厚薄不均,刮刀與鋼絲的間隙大于4mm,
級大處可達到10-12mm,造成凹處的濾餅沒(méi)有被刮下而在過(guò)濾過(guò)程中循環(huán),不僅使得這部分循環(huán)的濾餅被洗水清洗,造成洗滌水的損失.過(guò)濾
的生產(chǎn)能力大幅度下降。且刮刀在卸料的同時(shí)對餅有碾壓作用,將剩余的物料擠壓在濾布縫隙內.加劇了濾布的堵塞使得再生效果.
空氣阻力增大過(guò)濾速度下降,停車(chē)清洗濾布的頻增加,各項工藝指標也隨之超標。石家莊新興化工機械有限公司,已將所涉問(wèn)題相應解決。
現制造生產(chǎn)的預涂式過(guò)濾機的面積有10㎡到70㎡各種不同的規格和型式。